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一、影响V性选粉机效率的主要原因分析
1、料流与V型选粉机保持相同的宽度连续流动,进入机体和选分区,在进料口的漏风需要进行有效控制;
2、当料流在选粉区保持宽度自上而下降落的过程中,形成一个均匀的料幕,这时,入机的气流以一定的速度<大约在6-10m/s>均匀的穿过料幕,与物料实现交叉接触,从而将料流中的细粉导入出料侧的导流通道。
3、气流在流出出料侧的导流通道后始终保持均匀的速度(风速一般在5m/s以下),需要注意的是应避免主气流下方出现缓慢的死区,以免诱发气流中细粗分的沉降效果,增加漏选的几率。
4、出机体至旋风筒的管路(风速一般在10m/s以上).应避免水平段过长,以便抑制沉降和相应的阻力增加。
经过对V型选粉机工作现场的观察,我们发现在V型选粉机进料口上方有一两道翻板锁风阀,其动作方向和V型选粉机的轴线处于同一方向和同一垂直面,当料流进入选粉机入料口时,经过提斗、皮带、倾斜溜管后由翻板阀进入V型选粉机的入口斜坡。当料流进入斜坡时集中于中心线两侧很窄宽度上(估计≤300 mm)。料流在经入口斜坡溜人宽度为2.3m的选粉区时,无法充分发育并形成与选粉区同样宽度的料幕,导致选粉区在宽度方向的两个外侧成为有气流而无料幕的“气流短路区”。另在部分气流被宽度方向外侧“短路区”浪费的同时,其中央部位却因集中了全部料流而致料幕过厚,气流速度变慢,气体无法穿透料层,细粉漏选率上升。可以认为,这二方面原因就是导致目前V形选粉机漏选率高和系统产量偏低的主要原因。
二、提升V型选粉机效率的几种措施
1、V形选粉机。现有喂料系统设置不当,无法实现喂入料在选粉机布料区宽度上的均匀分布,导致V形选粉机选粉性能低落。建议的改进措为:
①取消现有斗提出口的水平输送皮带。
②料流出斗提后改经倾斜溜管引入V形选粉机的设备对称平面,再用同一倾斜溜管转向喂入两道锁风翻板阀。
③现有翻板阀的设置转动90。,使其翻板轴线与V形选粉机轴线相垂直。料流经翻板阀卸出时可获得与翻板大致相同的宽度。
④入口斜坡上增设导流板,务求将料流宽度延展至V形选粉机布料区的整个宽度。
2、辊压机。目前工作液压12.5 MPa,相应输入功率700 kW左右,运行稳定。该业绩在国内同类设备中属上等。为了保持这一高效工况,建议在今后操作中加强辊面磨损检测,喂料中金属异物清除和辊面磨损后修复作业的组织实施。
3、改进球磨机研磨体级配。建议的研磨体级配原则如下:
①I仓最大研磨体(∮20 mm以下,研磨体平均比表面由现在的35 m2/t逐步提高到40—60 m2/t。
②Ⅱ仓最大研磨体014 mm以下,研磨体平均比表面由现在的58 m2/t逐步提高到80—110 m2/t。
4、建立协调两段粉磨工序生产能力的自动控制回路,实现系统最佳状态下的稳定运行。建议的方案为:出球磨物料细度用于调节V形选粉机回路的循环风机进口阀门开度,反馈控制风量,调节V形选粉机成品细度,控制辊压机喂料量。
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关键词:主要原因,效率,措施